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解決不正確的伺服電機(jī)定位問題的方法有哪些

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2022.11.24
信息摘要:
Q:請做往返運(yùn)動。Q:在運(yùn)動期間,電機(jī)會在固定點振動,然后通過該點通??梢择{駛,但需要短途旅行。Q:電機(jī)不會來回移動,偏移會固定。Q:切斷跟…

Q:請做往返運(yùn)動。

原因①:脈沖等值不正確

原因分析:同步輪結(jié)構(gòu)和齒輪架結(jié)構(gòu)存在加工精度誤差。動作控制卡(PLC)不要設(shè)置正確的脈沖當(dāng)量。例如,當(dāng)同步輪的后旋轉(zhuǎn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)一次時,裝置向前移動10次mm這一次,同步車輪的電機(jī)稍微變大,達(dá)到10.1mm前進(jìn)時,該裝置每次比以前的裝置行駛1%的距離。

解決方案:離開機(jī)器前,在機(jī)器上畫一個盡可能大的正方形,用標(biāo)尺測量實際尺寸,比較實際尺寸與控制卡設(shè)置的尺寸之間的比例,并將其添加到控制卡的操作中。重復(fù)三次后,可以獲得更準(zhǔn)確的值。

原因②:根據(jù)方向命令的等級轉(zhuǎn)換定時脈沖命令

原因分析:驅(qū)動器對計算機(jī)發(fā)送的脈沖命令的方向和級別轉(zhuǎn)換有特定的時間順序要求。PLC或者當(dāng)編程(或其規(guī)則不符合驅(qū)動程序的要求)時,運(yùn)動控制卡不符合這一要求,導(dǎo)致脈沖和方向的定時不能滿足結(jié)果和偏移。

控制卡(plc)軟件工程師號的軟件工程師?;蛘?,驅(qū)動程序應(yīng)用程序的技術(shù)人員改變脈沖邊緣計數(shù)模式。

Q:在運(yùn)動期間,電機(jī)會在固定點振動,然后通過該點通??梢择{駛,但需要短途旅行

可能的原因:機(jī)械裝配問題

原因分析:機(jī)械結(jié)構(gòu)在某些方面具有很大的阻力。由于機(jī)械安裝的平行度、直角和不合理的設(shè)計,在某些設(shè)備中具有很大的阻力。步進(jìn)電機(jī)的扭矩變化規(guī)則是速度越快,扭矩越小。它很容易停留在高速公路上,但當(dāng)速度下降時可以去。

1:機(jī)械結(jié)構(gòu)的夾緊原因是調(diào)查是否存在較大的摩擦阻力或滑動軌道的非平行設(shè)置。步進(jìn)電機(jī)扭矩不足。由于客戶終需要增加速度或負(fù)載,滿足要求的電機(jī)扭矩將導(dǎo)致高速鎖定轉(zhuǎn)發(fā)器,而不是足夠的轉(zhuǎn)發(fā)器。解決方案是通過驅(qū)動器設(shè)置更大的輸出電流,以增加驅(qū)動器允許電壓范圍內(nèi)的供電電壓,或以更大的扭矩替換電機(jī)。

Q:電機(jī)不會來回移動,偏移會固定

原因:皮帶間隙

原因分析:皮帶與同步滑輪之間有相反的間隙。

如果動作控制卡具有皮帶逆間隙補(bǔ)償功能,可以使用此功能,也可以擰緊皮帶。

Q:切斷跟蹤不一致

原因①:過度的慣性

原因分析:平面切割/繪圖機(jī)的噴墨過程由切斷網(wǎng)格、掃描運(yùn)動和插入運(yùn)動控制。由于類似裝置的X軸多倫具有較小的慣性,并且由網(wǎng)格定位,因此兩個軌道不匹配,當(dāng)Y軸支撐結(jié)構(gòu)的慣性較大時,噴墨位置準(zhǔn)確。在插入動作中,Y軸跟隨性不好,導(dǎo)致軌部分偏差。

為了解決這一問題,提高伺服驅(qū)動器的剛度,降低Y軸比,采用陷波功能。

原因②:不能適當(dāng)調(diào)整刀與噴嘴的一致性。XY軸平臺的兩個軸不是垂直的

原因分析:切割機(jī)、光圈機(jī)的刀具和噴嘴設(shè)置在X軸多倫多,但它們之間存在坐標(biāo)差異。為了調(diào)整刀具和噴嘴的卡車剪切機(jī)和繪圖機(jī)的高級計算機(jī)軟件之間的坐標(biāo)差異。如果調(diào)整不正確,則截斷和整體音軌分離。

修改:修改裁紙器和噴嘴位置校正參數(shù)。

把橢圓畫成圓形

原因:XY軸平臺的兩個軸不是垂直的

原因分析:xy軸結(jié)構(gòu),圖形偏差,橢圓畫圓,四角偏差平行四邊形。這種情況發(fā)生在支撐結(jié)構(gòu)的X軸和Y軸不垂直的情況下。

這個問題可以通過調(diào)整甘特利的X軸和Y軸的垂直度來解決。

不規(guī)則偏差、原因和解決方案

Q:操作中出現(xiàn)偏差。偏差是偶然的,偏差是不確定的

可能的原因①:運(yùn)動偏差引起的干涉

原因分析:由于運(yùn)動控制卡發(fā)出的窄脈沖和機(jī)械結(jié)構(gòu)的松弛,非周期性偏差大多是由于干涉造成的。

如果干擾頻繁發(fā)生,示波器可以監(jiān)測脈沖頻率以確定干擾時間,然后用于確定干擾源。一些干擾可以通過移除干擾源或保持脈沖信號來解決。如果干擾源的位置出現(xiàn)錯誤或難以確定,或電氣柜固定且難以移動,應(yīng)考慮以下對策。

①驅(qū)動器接地

②用脈沖線代替雙絞線屏蔽線。

③103陶瓷電容器脈沖正負(fù)濾波(脈沖頻率小于54kHz)并行連接。

④脈沖信號袖磁環(huán)

⑤將濾波器添加到驅(qū)動器和控制器電源的前端。

注:一般干擾源包括變壓器、線圈繼電器、頻率轉(zhuǎn)換器、螺釘管閥、高壓線等,避免在規(guī)劃電源柜時接近這些干擾源的信號線。信號線和高壓電源線必須通過不同的傳輸進(jìn)行接線。

原因②:窄脈沖

問題分析:客戶運(yùn)動控制卡發(fā)送的脈沖列占空相對較小或過大。然后,這就會導(dǎo)致驅(qū)動器無法識別的窄脈沖。

這個問題的原因是脈沖接口還是軟件算法

原因③:機(jī)械結(jié)構(gòu)松

聯(lián)軸器、同步輪、減速器等。用千斤頂螺釘固定,或其他用螺釘固定的連接器。如果受到快速時間的影響,在操作過程中可能會松動。請注意,按鍵和按鍵固定的同步輪之間是否有間隙。

對于具有較大應(yīng)力的關(guān)鍵部件和結(jié)構(gòu)螺釘,必須使用彈性墊,并且必須使用螺釘粘合劑固定螺釘或螺釘。電機(jī)軸和聯(lián)軸器應(yīng)盡可能按鍵連接。

原因④:過濾器容量過大

過濾電容過大rc截止頻率為1/2πrc。容量越大,截斷頻率越小。通常,驅(qū)動器脈沖端的電阻為270歐姆。由103個陶瓷電容組成RC濾波器電路的截止頻率為54kHz。若頻率高于此,則由于過度衰減,驅(qū)動器無法正確檢測一些有效信號。然后,結(jié)果就是偏移。

添加濾波器電容器時,檢查脈沖頻率,確保大同脈沖頻率滿足要求

原因⑤:PLC運(yùn)動控制卡的大脈沖頻率不夠

原因分析:一般來說,PLC大脈沖的允許頻率是100kHz,根據(jù)脈沖芯片,運(yùn)動控制卡發(fā)生了很大的變化。特別是,由普通單芯片微計算機(jī)開發(fā)的運(yùn)動控制卡可以在低頻下偏移。如果上述計算機(jī)的大脈沖頻率受到限制,適當(dāng)減少驅(qū)動器的細(xì)分,以確保電機(jī)的速度。

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